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淺談高壓隔離開關(guān)運(yùn)行發(fā)熱問題

2020-03-03

  [摘 要]隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展,發(fā)電容量的日益增加,一次設(shè)備的設(shè)計(jì)容量逐漸加大。為能通過更大的電流,設(shè)備體積也在不斷增加,伴隨著相應(yīng)的問題也多起來,如發(fā)熱點(diǎn)的多樣性、設(shè)備的復(fù)雜性、檢修難度的提高、新設(shè)備的掌握,這些問題都是電力行業(yè)一次設(shè)備檢修不能避免的課題。本文分析高壓隔離開關(guān)運(yùn)行發(fā)熱問題,提出了處理措施。

  

  隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展,發(fā)電容量的日益增加,一次設(shè)備的設(shè)計(jì)容量逐漸加大。為能通過更大的電流,設(shè)備體積也在不斷增加,伴隨著相應(yīng)的問題也多起來,如發(fā)熱點(diǎn)的多樣性、設(shè)備的復(fù)雜性、檢修難度的提高、新設(shè)備的掌握,這些問題都是電力行業(yè)一次設(shè)備檢修不能避免的課題。洪一水電站一次設(shè)備,大電流回路隔離開關(guān)就曾出現(xiàn)幾次發(fā)熱故障,現(xiàn)就此問題分析如下:

  

  一、故障案例及原因分析

  

  1、水輪發(fā)電機(jī)組隔離開關(guān)

  

  故障案例一:2010年11月30日17:30時(shí),10kV開關(guān)室內(nèi)有較濃烈的異味, 1#發(fā)電機(jī)出口隔離開關(guān)11G上端10kV母線側(cè)B相動(dòng)觸頭的導(dǎo)電部分與絕緣瓷瓶之間的填充粘合劑(或密封橡膠墊)有較嚴(yán)重的碳化現(xiàn)象(由于開關(guān)柜采用全密封結(jié)構(gòu),無法實(shí)際測(cè)量開關(guān)觸頭處溫度。)。后經(jīng)停電檢查,故障相實(shí)測(cè)壓縮彈簧高度為18.9mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于150.3mm的標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)電部分咬合力不足,接觸電阻過大,是造成11G嚴(yán)重發(fā)熱、燒損的根本原因。因此,對(duì)11G進(jìn)行了更換。

  

  更換后,又出現(xiàn)了新的問題。新隔離開關(guān)與原開關(guān)柜不完全配套,隔離開關(guān)轉(zhuǎn)軸與操作相連的連臂,焊接角度過大,開關(guān)在合閘位置時(shí),作力點(diǎn)與轉(zhuǎn)軸不垂直,導(dǎo)致分合時(shí),操作力過大,需進(jìn)行改造。

  

  故障案例二:2011年10月21日07時(shí)20分,10kV開關(guān)室內(nèi)有異味,檢查發(fā)現(xiàn)2#水電發(fā)電機(jī)組出口隔離開關(guān)21G上觸頭導(dǎo)電膏呈黑褐色,觸指有變色現(xiàn)象,隔離開關(guān)C相上端靜觸頭溫度高達(dá)180℃。停電檢查,實(shí)測(cè)壓縮彈簧高度為15mm左右,符合設(shè)計(jì)要求;觸指與動(dòng)觸頭間的凡士林變質(zhì),已出現(xiàn)硬化現(xiàn)象,分析應(yīng)為凡士林變質(zhì)硬化,接觸電阻增大,導(dǎo)致溫度升高。打磨、修復(fù)動(dòng)靜觸頭后,運(yùn)行正常。

  

  故障原因分析:

  

  洪一兩臺(tái)機(jī)組均采用GN30-12(D)/3150型隔離開關(guān),是一種旋轉(zhuǎn)觸刀式的新型隔離開關(guān),開關(guān)主體通過兩組絕緣子固定在開關(guān)底架上下兩個(gè)面上,通過旋轉(zhuǎn)觸刀實(shí)現(xiàn)開關(guān)的合閘和分閘。由于觸頭分別安裝在開關(guān)的上、下兩個(gè)面上,使得帶電部分與不帶電部部分在開關(guān)柜內(nèi)完全隔開,從而保證維修時(shí)人員的絕對(duì)安全。觸刀對(duì)觸頭的接觸方式采用多片觸指的線接觸,增強(qiáng)了開關(guān)的通流能力。通過調(diào)整觸指根部連接螺桿螺帽的位置,調(diào)整彈簧壓縮變形量,可調(diào)整動(dòng)靜觸頭間接觸壓力。造成隔離開關(guān)發(fā)熱的原因有:

  

  1、電氣連接導(dǎo)體接觸面和觸頭接觸面,不管加工如何光潔,從細(xì)微結(jié)構(gòu)來看,都是凹凸不平的,實(shí)際有效接觸面只占整個(gè)接觸面的一小部分,各種金屬在空氣中還會(huì)生成一層氧化層,使有效接觸面積更小。隔離開關(guān)長(zhǎng)期運(yùn)行,動(dòng)靜觸頭間接觸面氧化,使導(dǎo)體表面電阻增加而發(fā)熱。

  

  2、運(yùn)行過程中,由于電磁力、彈簧作用力及機(jī)械振動(dòng)的作用,會(huì)減小觸指根部彈簧壓縮量,減少動(dòng)靜觸頭間的壓力,造成隔離開關(guān)發(fā)熱。

  

  3、長(zhǎng)期運(yùn)行,動(dòng)、靜觸頭間,用于潤(rùn)滑用的凡士林、導(dǎo)電膏等,老化、吸塵、變質(zhì)、硬化,導(dǎo)致接觸電阻增大。動(dòng)、靜觸頭清洗后,抹導(dǎo)電膏比凡士林的效果好。導(dǎo)電膏中的鋅、鎳、鉻等細(xì)粒填充在接觸面的縫隙中,等同于增大了導(dǎo)電接觸面,金屬細(xì)粒在壓縮力或螺栓緊固力作用下,能破碎接觸面上金屬氧化層,使接觸電阻下降,相應(yīng)接頭溫升也降低,使接頭壽命延長(zhǎng)。

  

  2、主變低壓側(cè)隔離開關(guān)

  

  故障案例一:2011年5月初,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)主變低壓側(cè)隔離開關(guān)觸頭示溫片100℃變色,停電、打磨觸頭,收緊磁鎖板調(diào)整螺栓后,投入運(yùn)行正常。

  

  故障案例二:2011年10月22日,主變低壓側(cè)隔離開關(guān)操作后投運(yùn),發(fā)熱較為嚴(yán)重,停電重新分合,清洗、打磨靜觸頭,在主變低壓側(cè)隔離開關(guān)合閘狀態(tài)下,從柜后檢查其合閘狀態(tài)正常,動(dòng)靜觸頭間無間隙,適當(dāng)收緊磁鎖板螺栓后,關(guān)閉柜門不再操作隔離開關(guān)。投入運(yùn)行后,溫度正常。

  

  故障原因分析:

  

  主變低壓側(cè)采用GN22-12/6300型隔離開關(guān)。此產(chǎn)品與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品不同之處在于,采用了合閘-接觸兩步動(dòng)作原理,即主軸轉(zhuǎn)動(dòng)的前800位移為合閘過程,用于轉(zhuǎn)動(dòng)動(dòng)觸頭,使之從開斷極限位置運(yùn)動(dòng)到合閘極限位置。動(dòng)觸頭轉(zhuǎn)動(dòng)后100為鎖緊行程,用于鎖緊裝置動(dòng)作,頂桿向外推出,磁鎖板起杠桿作用,將杠桿的推力放大約5.5倍后,將動(dòng)靜觸頭壓緊,形成緊密結(jié)合,主變低壓側(cè)隔離刀閘9011G構(gòu)成及動(dòng)作原理詳見附圖。試分析發(fā)熱原因如下:

  

  1、該型隔離開關(guān)設(shè)計(jì)存在不合理現(xiàn)象

  

  正常運(yùn)行時(shí),動(dòng)靜觸頭連接,但動(dòng)觸頭固定桿存在導(dǎo)流現(xiàn)象。因?yàn)樵诖藭r(shí),固定桿中部一直靠在靜觸頭上的解鎖止位樁上,與靜觸頭連接,形成導(dǎo)流回路。雖然電阻大的分流少,但由于是不固定接觸,小電流通過時(shí),也會(huì)產(chǎn)生發(fā)熱,只是發(fā)熱量較小,對(duì)設(shè)備的正常運(yùn)行極為不利。

  

  2、出廠時(shí),未將隔離開關(guān)的行程調(diào)整好,導(dǎo)致操作把手在隔離開關(guān)的鎖緊行程調(diào)整好,導(dǎo)致操作把手在隔離開關(guān)的鎖緊行程未完全接觸好,接觸電阻明顯增大。通過大電流,必然導(dǎo)致發(fā)熱。發(fā)熱量取決于通過的電流大小和回路中的接觸電阻大小。發(fā)熱量增加又導(dǎo)致接觸電阻增大,形成惡性循環(huán),溫度越來越高,可能造成觸頭氧化變色,甚至觸頭間導(dǎo)電部分粘連。由于主回路導(dǎo)流不暢,會(huì)導(dǎo)致動(dòng)觸頭固定連桿通過部分電流,造成發(fā)熱。因?yàn)槭氰F結(jié)構(gòu),又是不固定連接,發(fā)熱會(huì)在此處體現(xiàn)得相當(dāng)明顯。溫度越來越高,最終將動(dòng)觸頭固定連桿燒斷,動(dòng)觸頭間隙進(jìn)一步增大,溫度繼續(xù)上升,最終因高溫作用,動(dòng)觸頭固定裝置被燒斷,導(dǎo)致動(dòng)觸頭脫落,隔離開關(guān)燒毀。

  

  3、設(shè)計(jì)上的軟缺陷

  

  在正常操作隔離開關(guān)后,因磁鎖板被頂桿推出,通過杠桿原理,磁鎖板將頂桿的力放大5.5倍后,產(chǎn)生很大的力加于動(dòng)觸頭接觸位置。此時(shí)的磁鎖板將長(zhǎng)期在運(yùn)行位置承受此力量,容易造成磁鎖板的金屬疲勞,形成變形,使壓力降低,同樣會(huì)導(dǎo)致發(fā)熱量增加。

  

  二、處理方法及防范措施:

  

  1、調(diào)整行程。讓操作把手有足夠的行程將其動(dòng)靜觸頭鎖緊,無擺動(dòng),且操作靈活。

  

  2、打磨觸頭。將動(dòng)靜觸頭接觸部分全部進(jìn)行打磨和修復(fù),并涂上導(dǎo)電膏,降低接觸電阻。測(cè)量隔離開關(guān)的接觸電阻,讓其保證在80微歐以內(nèi)。

  

  3、加強(qiáng)溫度監(jiān)視。一旦出現(xiàn)發(fā)熱,馬上給予處理。目前,溫度監(jiān)視手段有紅外線測(cè)溫儀測(cè)溫或觀察示溫蠟片變色情況。

  

  4、加大培訓(xùn)。因很多檢修人員和運(yùn)行人員對(duì)此設(shè)備原理不了解,需要加大其培訓(xùn)力度,讓運(yùn)維人員對(duì)此設(shè)備都了解掌握。

  

  5、每次停電檢查時(shí),檢查磁鎖板是否變形;若存在變形,可在磁鎖板面上加焊小面積的橫條板,以加大其受力強(qiáng)度。

  

  6、對(duì)1#發(fā)電機(jī)出口隔離開關(guān)11G進(jìn)行改造,解決操作力過大的問題。

  

  7、每年進(jìn)行一次隔離開關(guān)檢修。檢修項(xiàng)目為:(1)清除導(dǎo)電部分及支柱絕緣子表面塵埃,檢查刀閘接觸部分是否過熱及清除氧化痕跡;(2)用酒精清洗刀口接觸面,清洗干凈后涂導(dǎo)電膏;(3)檢查手動(dòng)機(jī)構(gòu)及轉(zhuǎn)動(dòng)摩擦部分有無發(fā)卡,補(bǔ)涂工業(yè)用凡士林,檢查各銷孔連接緊固螺絲是否松動(dòng);(4)如遇嚴(yán)重短路故障,應(yīng)在故障后立即進(jìn)行檢修。隔離開關(guān)、電氣接頭的例行檢查納入檢修規(guī)程,定期進(jìn)行。

  

  若取掉主變低壓側(cè)隔離刀閘,用母線硬連接,也可解決該隔離刀閘發(fā)熱的問題。但如此,電站廠用電消失,機(jī)組帶廠用電時(shí),由于主變低壓側(cè)無斷點(diǎn),又不能從低壓側(cè)對(duì)主變?nèi)妷撼潆姡荒懿扇∵f升加壓的方式。在緊急情況下,將影響廠用電的恢復(fù)速度,這對(duì)電站設(shè)備安全有一定威脅。


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