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企業(yè)動態(tài)

汽輪機機組跳閘事故(十四)機串軸保護誤動超速事故

2020-04-13


事故經(jīng)過:

事故前1、2號爐,4、6號機母管制運行,帶電負荷31MW;7號機組單元制運行,帶電負荷80MW。汽機各保護均在投入狀態(tài),其它參數(shù)運行穩(wěn)定,全廠總負荷111MW。

1998年3月1日8時,汽機7號機司機郝某接班后檢查各參數(shù)均正常,機組運行穩(wěn)定。

8時20分,郝某發(fā)現(xiàn)軸向位移指示偏大至一0.52mm(軸向位移正常指示在一0.26mm,動作值一1.2mm,最大土2.Omm),且擺動,打電話聯(lián)系熱工微保班值班人員李某,要求進行處理。

8時40分,熱工微保班值班員李某來到現(xiàn)場,檢查后向郝某交待,處理軸向位移需將串軸保護電源斷開,必須有班長和監(jiān)護人在場,同時叮囑要加強監(jiān)視,如果串軸保護值繼續(xù)發(fā)展到-0.7一-0.8mm時,再聯(lián)系處理。

10時10分,當(dāng)值值長劉某得知此情況后,令熱工人員必須馬上安排處理。

10時50分,熱工微保班班長郝某、值班員李某來到現(xiàn)場,請示值長,要求退出串軸保護,以便檢查。值長劉某在得到運行副總批準同意后將串軸保護聯(lián)鎖主5氣門開關(guān)斷開。當(dāng)值長劉某詢問有沒有發(fā)電機跳閘的可能時,熱工人員回答說:"沒事,串軸保護電源已斷開"。(實際只斷開了跳主汽門回路,去發(fā)電機保護回路壓板未斷)。此時,熱工分場專工胡某恰好來到7號機控制室一起看他們處理。隨后郝某令李某在保護屏處活動串軸保護測量板和鑒別扳,郝某來到操作盤前監(jiān)視,兩塊板活動后,串軸保護指示明顯擺動,增大到一2.Omm(動作值-1.2mm跳閘,該表量程土2.0),持續(xù)了約7分鐘左右。

10時58分,郝某向保護屏走去,剛一拉開保護屏門,即看到超速保護測量板4個紅燈閃爍(實際是串軸保護動作)。

10時59分,7號機表盤鈴響警報器掉牌,(發(fā)電機跳閘掉牌),電氣值班貢某即向值長劉某報告發(fā)電機跳閘,負荷由80MW降到零;劉某馬上令鍋爐值班員穩(wěn)定參數(shù),防止滅火,隨即跑到汽機操作盤前,發(fā)現(xiàn)主汽門關(guān)閉掉牌(實際上電氣串軸保護也已掉牌),司機郝某跑到機頭手搖同步器準備掛閘,抬頭一看轉(zhuǎn)速表轉(zhuǎn)速在3600轉(zhuǎn)/分,立即手打危急保安器停機,沒有反應(yīng),立即跑回單控室,看到表盤汽機轉(zhuǎn)速、已達3653轉(zhuǎn)/分(實際最高達3699轉(zhuǎn)/分,熱工轉(zhuǎn)速表記憶植),立即關(guān)閉電動甲乙主汽門和一、二、三段電動抽汽門。

11時20分,值長劉某令汽機第一次掛閘沖轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速達到2050轉(zhuǎn)/分時,自動主汽門及調(diào)速汽門關(guān)閉。此時,運行副總、運行科長、安監(jiān)科長、汽機分場運行副主任都已來到現(xiàn)場),針對此情況,汽機班長鄭某詢問熱工郝某串軸、電超速跳發(fā)電機保護退沒退出,回答說已經(jīng)退出了。鄭某便要求郝某除保留低真空、低油壓保護外,其余保護都退出,郝某按其說的辦了。

11時31分,值長劉某令汽機第二次掛閘沖轉(zhuǎn),當(dāng)轉(zhuǎn)速達到2156轉(zhuǎn)/分時,自動主汽門及調(diào)速汽門再次關(guān)閉。汽機班長鄭某、熱工分場專工胡某、運行副總分別讓郝某將汽機所有保護退出。

11時34分,值長劉某令第三次掛閘沖轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速升至2150轉(zhuǎn)/分時,自動主汽門及調(diào)速汽門又一次關(guān)閉。

11時38分,值長劉寶洪請示省調(diào),同意7號機停機檢查。

11時42分,7號爐熄火。

事故后對設(shè)備檢查情況:

a) 由于機組轉(zhuǎn)速高達3699轉(zhuǎn)/分時,危急遮斷器兩個心桿罩帽全部脫出,絲扣擼壞,心桿與罩帽銷子被剪斷,其中l(wèi)號,心桿在銷孔最小截面處斷開,在反作用力作用下,2號舌板將其上部的限位板在90度彎曲處撞擊裂開上移,使其失去對2號舌板的限位作用。

b) 揭開低壓缸檢查,除發(fā)現(xiàn)20級有3處、25級有8處、葉片松拉筋有開焊外,還有兩處葉片鑲焊的司太立合金在距非葉片頂部30mm處裂斷,其它部位均未見異常。

c) 對一、二、三段抽汽逆止門進行了汽密性試驗,結(jié)果一、二段嚴密,三段抽汽逆止門前疏水管熱,說明有漏汽現(xiàn)象。經(jīng)對全部六段抽汽逆止門解體檢查,各門密封面接觸無斷開處,無貫穿溝痕,深坑等。各門全行程活動自由,無卡澀。

d) 對自動主汽門進行解體檢查,予啟閥和主閥行程正常,無卡澀,主閥與門座接觸無明顯斷開處和貫穿性溝痕,但有一長50mm銹跡與閥座位置相對應(yīng)。該門主閥經(jīng)多次研磨處理,其表現(xiàn)硬層基本消失,其密封接觸面較寬,為7~8mm,在主汽門濾網(wǎng)前,有較多細鐵渣和氧化皮性質(zhì)的雜物。

e) 對調(diào)速汽門進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)1號閥密封面接觸較好,2、3、4號閥密封面接觸不好,有小的溝痕坑點等。

f) 對發(fā)電機轉(zhuǎn)子風(fēng)扇葉片全部進行外觀檢查未見異常,抽取4個風(fēng)葉進行探傷檢查正常,轉(zhuǎn)子端部固件未見松脫等異常現(xiàn)象。

g) 對主、副勵磁機動靜間隙檢查均未見異常。

h) 對各瓦檢查除主油泵推力瓦間隙由0.12mm。增大到0.3mm和8號軸瓦下部有一塊7X7mm鎢金脫裂外.其它各瓦均未見異常。

原因分析:

1) 發(fā)生這起事故的直接原因是熱工人員在做處理。串軸保護缺陷的安全措施時,只斷開了串軸保護跳主汽門回路,而沒有斷開串軸保護跳發(fā)電機回路中的壓板,造成串軸保護誤動作機組跳閘。

2) 串軸保護誤動后;盡管危急保安器已經(jīng)動作,但由于主汽門和調(diào)速汽門不嚴密形成了正向進汽,使汽輪機轉(zhuǎn)速繼續(xù)飛升到3699轉(zhuǎn)/分,是造成這次機組超速的主要原因。


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暴露問題:

1) 這次串軸保護誤動暴露出有關(guān)人員安全第一、預(yù)防為主的安全生產(chǎn)意識非常淡薄,執(zhí)行"兩票三制"極不嚴肅,不是依法治廠,依法管生產(chǎn),而是表現(xiàn)出一種不負責(zé)任的態(tài)度,反映出生產(chǎn)管理的、隨意性。

2) 95年七號機熱工保護回路改進后,其圖紙沒有及時整理、下發(fā)到各有關(guān)專業(yè)人員手中,也沒有制定相應(yīng)的檢修、消缺規(guī)定,暴露出生產(chǎn)管理不嚴、脫節(jié)和工作不認真,不負責(zé)等方面的諸多問題。

3) 司機在08時20分既發(fā)現(xiàn)串軸保護指示異常,沒有及時向班長和值長報告,直到10時10分才報告值長,違反了發(fā)現(xiàn)重大缺陷,立即逐級向上級報告的有關(guān)規(guī)定,暴露出對重大缺陷不重視,匯報不及時的問題。

4) 事故處理過程中,汽輪機司機已經(jīng)發(fā)現(xiàn)機組轉(zhuǎn)速超過危急保安器動作轉(zhuǎn)速達到3600轉(zhuǎn)/分以上,而沒有把這一重大問題立即向班長、值長和后續(xù)趕到的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告,導(dǎo)致超速后的三次盲目沖動,嚴重違反了保人身、保設(shè)備的原則;暴露出落實部頒防止電力生產(chǎn)重大事故的20項重點要求不到位,培訓(xùn)工作滿足不了生產(chǎn)實際需要等問題。

5) 有關(guān)人員在串軸保護動作時,只考慮盡快恢復(fù)設(shè)備的運行,沒有認真詢問和檢查跳閘原因,盲目下令解除保護,強行沖動機組,嚴重違反了事故處理的原則,表現(xiàn)出一種只重視安全天數(shù),不計事故后果的不正確態(tài)度。

6) 檢修工藝、質(zhì)量還要進一步提高。這次解體主汽門、調(diào)速汽門都發(fā)現(xiàn)有許多異物,說明在鍋爐檢修過程中不講工藝,焊渣鐵屑沒有徹底清理干凈,造成各門閥體受到不同程度損傷,導(dǎo)致汽門不嚴,為超速事故埋下了隱患。

責(zé)任分析:

1) 熱工人員在處理串軸保護缺陷時,沒有按規(guī)定辦工作票,又不帶保護回路圖紙,只憑記憶做措施,純屬盲目操作,違章作業(yè),應(yīng)負此次事故的直接責(zé)任。

2) 發(fā)電機跳閘后,調(diào)速系統(tǒng)不能控制機組轉(zhuǎn)速飛升,暴露出設(shè)備方面存在重大隱患,有關(guān)檢修人員應(yīng)負

3) 機組超速事故的主要責(zé)任。

4) 當(dāng)班值長和熱工分場專工,沒堅持開工作票,且監(jiān)護不負責(zé)任,沒有對照圖紙認真研究處理步驟,盲目指揮操作,應(yīng)負此次事故直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

5) 在處理串軸保護缺陷前,熱工人員及值長分別請示不在現(xiàn)場的分場主任是否開工作票,但分場主任以星期日可以不開票為由,令其處理缺陷,為事故的發(fā)生埋下了隱患,同時運行副總在得知此事后也沒有及時到現(xiàn)場進行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)消缺處理工作,檢修副總和安監(jiān)科、運行科科長沒有按廠領(lǐng)導(dǎo)要求,把熱工人員處理熱機保護開工作票的有關(guān)規(guī)定落到實處,運行副總,廠生技科副科長、安監(jiān)科長和熱工分場主任,沒有把2月25日已經(jīng)簽發(fā)的熱工人員處理熱工保護需開工作票的規(guī)定下發(fā)到值長、汽機和電氣等運行崗位,上述人員,應(yīng)負此次事故的主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

防范措施:

1) 處理熱機保護、熱工控制總電源和電源時,班長及專工或分場主任必須到場,設(shè)監(jiān)護人;總工或副總同意批準,值長方可辦理工作票(值長做好記錄)。作業(yè)人員、班長、專工要詳細核對圖紙、技術(shù)資料。工作票中應(yīng)填寫完善正確的安全技術(shù)措施,確認工作順序及操作步驟無誤后方可進行故障處理工作。

2) 將串軸保護、低油壓保護聯(lián)跳主汽門、發(fā)電機開關(guān)回路分別設(shè)控制開關(guān),熱工人員處理故障時,可分別將串軸保護、低油壓保護回路切除,防止保護誤動。對改進的熱工保護,及時繪制改進后的二次回路圖紙,做到專責(zé)人熟悉回路并要進行一次全面實際培訓(xùn),培訓(xùn)結(jié)束后進行考試。

3) 將汽機保護更換為本特立3300系統(tǒng),制定運行維護的規(guī)程,制定熱工保護投入切除的操作使用規(guī)定。

4) 結(jié)合《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十項重點要求》制定防止汽輪機超速的技術(shù)措施,組織有關(guān)人員認真學(xué)習(xí)落實。

5) 嚴格檢修工藝質(zhì)量標準,在鍋爐三管及主蒸汽給水等管道檢修過程中,必須采取防止鐵屑、焊渣進入汽水管道的可靠措施,確保各主汽門和調(diào)速汽門不受異物損傷,保持其良好的嚴密性。

6) 健全和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)崗位規(guī)范,事故情況下堅持值長統(tǒng)一指揮的原則,杜絕隨意性和盲目指揮。


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